受全球經(jīng)濟危機的影響,電解鋁行業(yè)供需關系雙雙減弱,物價指數(shù)上漲,電解鋁行業(yè)運營成本大幅增加。面對嚴峻形勢,我車間積極采取節(jié)能措施,深挖內(nèi)部潛力,探索開源節(jié)流新途徑,多措并舉,取得明顯效果。
1.指標分化,重心下壓
8月份,車間認真反思上半年的工作,共總結工作中存在的問題6項。其中,管理人員責任心較差,工作浮漂,工作壓力小和管理人員標桿定位差成為車間工作的難點。為解決這一難題,車間通過例會將公司指標進一步分化,明確責任和分工,與各個工區(qū)簽訂目標責任書,在車間內(nèi)部創(chuàng)造比、學、趕、超四大氛圍,管理干部深入車間,加強溝通,統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一思想,將電解槽的曲線管理,趨勢管理和現(xiàn)場管理作為車間管理的主線,使整個管理中心下移。
2.節(jié)能降耗,三管齊下
在電解鋁的成本中,電耗占48%,如何有效的降低電耗,將是是否能夠完成節(jié)能降耗攻堅戰(zhàn)的重要環(huán)節(jié)。8月份,車間成立內(nèi)部節(jié)能降耗攻關小組,就造成電解槽運行電壓高內(nèi)耗大的三方面問題進行分析,一是電解槽技術條件保持不穩(wěn)定,過熱度較低,突發(fā)效應較多,二是作業(yè)質量差,針擺幅度大,提極數(shù)量大,三是卡具壓降嚴重超標。針對以上問題,車間“三管齊下”一是加強領導跟班,主動發(fā)現(xiàn)問題,主要就換火眼極,角部極后,出現(xiàn)的電解質偏低進行跟蹤,采取提前增加換極附加電壓和出鋁量調(diào)整槽子運行狀況,適當提高過熱度。二是做好換極對爐底的排查,增加換火眼極和角部極是,工區(qū)長值班。三是設置卡具壓降處理獎勵,提高員工工作熱情。通過采取以上舉措,截止8月底,陽極效應個數(shù)由7月份的952個降到8月份的486個,下降466個,節(jié)約效應棒2.02噸,節(jié)約電耗33500度,針擺幅度9.52mv,比7月份下降1.8mv,卡具壓降平均9.86mv。
3.控制成本,管理為先
劉俊森總經(jīng)理說過:管理就是在特定的環(huán)境條件下,以人為中心,對組織所擁有的資源進行有效的決策、計劃、組織、領導、控制,以便達到既定組織目標的過程。在深刻的領會其含義后,車間通過班前會和車間例會營造節(jié)能較好氛圍,設置節(jié)能降耗金點子信箱,8月份共收到合理化建議及金點子12項,實施8項,其中,減少風管吹地,效應棒的二次使用,廠房兩側氧化鋁的清理及打磨導桿4項內(nèi)容已作為車間的定期工作。
“路漫漫其修遠兮”,鋁電解是一個長期的過程,我們深知與國內(nèi)電解鋁行業(yè)的差距,如何縮短差距,就要求我們的“組合拳”要打的更好。